1零件工艺分析
1.1 零件特征
图1所示为某车型后车门窗框,外形近似长 方形,中间镂空。零件分为左、右件,结构对称,在车身坐标下零件尺寸为1 292.79 mm×673.21 mm×240.42 mm。

图1 某车型车门窗框
车门窗框各边宽度不同,A、B两处宽度分别为185.89、175.65 mm,最窄C处宽度为14.62 mm,如图2所示。这种不匀称的框架结构会使成形后零件各部位应力存在差异,导致回弹产生不确定性,因此工艺方案和回弹补偿等是否合理决定了零件的成形质量。

图2 车门窗框宽度示意图
1.2 材料参数
零件材料为6000-IH铝合金,料厚为1.0 mm。6000-IH铝合金广泛应用于汽车、建筑等领域,具有较高的抗拉强度和韧性,能够承受较大的外力作用;其具有良好的耐腐蚀性,能在多种环境下使用且不易生锈或腐蚀;其具有良好的成形性,多用于汽车车门、发动机盖等相关零部件制造,满足轻量化及降低排放的要求,材料参数如表1所示。
表1 材料参数

2工艺方案
2.1 毛坯方案
结合零件结构特点,兼顾材料利用率最大化,毛坯形状设计如图3所示,1张板料可切割2个零件的坯料,废料区域为阴影部分,中间切除废料可进行二次利用,以降低成本。

图3 毛坯形状
2.2 冲压方向确定
在车身坐标下,零件倾斜角度约为17°,倾斜度较大,如图4所示,成形过程中存在较大侧向力,不满足受力平衡的要求;同时零件高度落差较大,造成模具高度的增加,使模具材料成本增加,不满足节能减排的目的。经研究与探讨,最终冲压方向设定如图5所示,相对车身坐标旋转15°较为合理。

图4 车身坐标下零件位置

图5 冲压方向
2.3 工艺设计
零件外形尺寸较大,造型复杂,拉深深度深,一侧存在翻边,中间镂空较大,同时需冲45个孔,其中圆孔10个,非圆孔35个,冲孔最大尺寸为83 mm×22 mm。零件修边长度长,匹配面多,尺寸精度要求高,同时零件使用铝合金材料,成形难度大,回弹控制困难,对拉深造型及成形方案提出更高要求。为了尽可能提高材料利用率,需对板料尺寸计算更精确。
根据零件造型,结合冲孔角度及修边角度。同时满足客户压力机参数要求,最终确定6道工序的工艺方案,分别为OP10激光切割落料、OP20拉深、OP30修边冲孔、OP40修边冲孔侧修边侧冲孔、OP50翻边整形、OP60修边冲孔侧冲孔,如图6所示。

图6 工艺方案
OP10激光切割落料如图6(a)所示,采用1块板料切割2件坯料,经CAE仿真计算,最终板料尺寸为1 790 mm×1 450 mm,单件材料利用率为37.4%。
OP20拉深如图6(b)所示,除外部设计为压料区域外,零件中间镂空区域同样设置压料面,采用内外双压料的方案,并在压料面设置拉深筋来控制材料流入,保证材料达到合理的塑性变形,控制零件的成形质量和回弹变形。在非零件区域设置到底标记,以检验零件成形到底与否。
OP30修边冲孔如图6(c)所示,拉深废料采用分段切除方案,零件四周及中间共11处废料修边区域,不设置废料刀,修边镶件在修边同时可将废料分段切开,能有效控制废屑的产生,防止废屑对零件表面造成压伤;该工序共设计5处冲孔,其中①、②处冲孔为定位工艺孔,用于后工序零件定位,保证定位精度。
OP40修边冲孔侧修边侧冲孔如图6(d)所示,该工序有7处修边、2处侧修边和17处冲孔,根据OP30工序所冲2处定位工艺孔设置2处零件定位销。
OP50翻边整形如图6(e)所示,该工序有2处整形区域和1处上翻边区域,在工艺孔处设计2个零件定位销;设置1处零件标识,便于零件辨识及生产批次追踪。
OP60修边冲孔侧冲孔如图6(f)所示,该工序有4处修边、19处冲孔和7处侧冲孔,在工艺孔处设计2个定位销。
3回弹分析及补偿
基于工艺设计方案,结合材料特性,运用AutoForm R8软件对零件进行全工序CAE分析,在保证零件成形后无开裂和起皱的情况下,对各工序进行回弹计算。
3.1 回弹分析结果
考虑废料区域的残余应力会对零件回弹产生干扰,回弹结果以最大化切除废料的工序为参考基准,因此零件回弹参考基准为OP40、OP50、OP60工序,同时回弹分析及验证采用零件自由回弹为主,夹持回弹为辅的方式进行。3道工序自由回弹云图如图7所示。

图7 自由回弹云图(单位:mm)
3.2 回弹补偿方案
将图7中数据保留2位小数整理后绘制折线图,如图8所示,其中正值表示与冲压方向相反,即向上回弹,负值表示与冲压方向相同,即向下回弹。回弹数值范围在-3.04~6.47 mm,偏差为9.51 mm,回弹量大,体现了铝合金材料的成形特性。

图8 3道工序回弹趋势折线图
合理的补偿方案是决定回弹补偿成功的关键,通过图8可直观对比OP40、OP50、OP60三工序回弹趋势的差异程度;3道工序曲线基本相符,其中OP50与OP60曲线接近重合,OP40曲线仅在3、14两点相对OP50、OP60存在偏差。工序间回弹差异越小,说明回弹趋势越稳定,工序间零件应力变化越小,有利于回弹补偿方案的确定。
综合对比结果,3道工序回弹趋势基本相同,满足回弹补偿要求。因零件回弹量较大,需对拉深工序进行整体补偿,将OP50回弹结果补偿至拉深工序,补偿比例为1∶1,即回弹量与补偿量相等。运用AutoForm R8软件的Compensate功能,对拉深数据整体补偿,补偿区域如图9所示,其中设置压料面a、b位置为固定区域,不参与补偿变形;设置虚线包围的c区域为变形区域,即零件回弹补偿区域;其余区域为过渡区域,作为变形与固定区域间光顺过渡型面。

图9 补偿区域
补偿后回弹云图如图10所示,将图10补偿数值与图7(b)回弹数值进行对比,补偿准确性对比结果如图11所示,OP20回弹数值曲线与OP50补偿数值曲线相反,说明补偿方向准确;对比补偿数值差距,差值超过1 mm仅为1、12两点,差值分别为1.03 mm和1.59 mm,所有点位回弹绝对值与补偿绝对值的差值平均值仅0.33 mm,反映补偿数值准确性良好,满足回弹补偿准确性要求。

图10 补偿后回弹云图(单位:mm)

图11 补偿准确性对比
4回弹补偿验证
4.1 CAE分析验证
在OP20拉深型面回弹补偿后,再次进行自由回弹分析,OP40、OP50、OP60工序回弹结果如图12(a)~(c)所示;OP60补偿后夹持回弹分析如图12(d)所示,补偿效果良好,回弹数值明显减小。

图12 补偿后各工序回弹云图(单位:mm)
将补偿后数据进行整理,为更直观查看回弹补偿前后对比,分别将OP40、OP50、OP60工序补偿前后数据绘制折线图,如图13所示。

图13 补偿前后回弹对比折线图
OP40修边冲孔工序回弹补偿前后对比如图13(a)所示,补偿前零件自由回弹正向最大值为6.47 mm,负向最大值为2.94 mm,回弹绝对值平均值为2.15 mm,检测点曲线起伏较大;补偿后零件自由回弹正向最大值为2.06 mm,负向最大值为1.56 mm,回弹绝对值平均值为0.72 mm,大多数检测点回弹控制在±1.5 mm,曲线起伏平缓。
OP50翻边整形工序回弹补偿前后对比如图13(b)所示,补偿前零件自由回弹正向最大值为5.09 mm,负向最大值为2.77 mm,回弹绝对值平均值为1.73 mm,检测点曲线起伏较大;补偿后零件自由回弹正向最大值为1.16 mm,负向最大值为2.62 mm,回弹绝对值平均值为0.92 mm,大多数检测点回弹控制在±1.5 mm,检测点曲线起伏平缓。
OP60修边冲孔侧冲孔工序回弹补偿前后对比如图13(c)所示,补偿前零件自由回弹正向最大值为4.84 mm,负向最大值为3.04 mm,回弹绝对值平均值为1.78 mm,检测点曲线起伏较大;补偿后零件自由回弹正向最大值为1.42 mm,负向最大值为1.52 mm,回弹绝对值平均值为0.55 mm,大多数检测点回弹控制在±1.0 mm,检测点曲线起伏平缓。
夹持回弹作为辅助检测结果,将补偿后OP60修边冲孔侧冲孔工序进行夹持回弹计算,如图13(c)所示,零件回弹正向最大值为0.66 mm,负向最大值为1.08 mm,回弹绝对值平均值为0.27 mm,大多数检测点回弹控制在±0.8 mm,检测点曲线起伏最为平缓。
由以上数据可知,该补偿方案可行,符合生产要求。
4.2 生产验证
根据工艺设计进行全工序模具制作,模具调试按照CAE设计参数进行试生产验证。其中板料按照图6(a)尺寸进行激光切割,OP20拉深模压边圈压料力按CAE中参数1 000 kN设置,压边圈顶出高度为80 mm。
模具试生产的零件经白光扫描检测,结果如图14所示,零件最大回弹数值为1.6 mm,回弹超过1.0 mm区域有3处,分别为1.1、-1.5、1.6 mm;回弹数值在±1.0 mm区域目测达到80%,回弹数值在±0.5 mm区域目测达到70%。由此判定前期回弹补偿方案效果良好,试制零件初步检查符合客户试装要求。

图14 白光扫描检测结果(单位:mm)
试制零件局部位置尺寸仍不符合要求,需调整优化,通过现场调试整改模具,最终获得符合客户要求的零件,如图15所示。

图15 零件实物
▍原文作者:辛国升1张永波2刘雨奇2
▍作者单位:1. 雷沃重工集团有限公司; 2. 日照职业技术学院
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