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    东风本田汽车:高强钢拼焊板前纵梁成形工艺优化

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    清闲的苹果VKD2023-05-10

    1 零件工艺性分析

    图1所示为某新能源轿车前纵梁几何模型及典 型截面参数,材料为不等厚激光拼焊板(TWB),厚 板材料牌号为JAC780Y-45/45,厚度为1.8 mm,薄板 材料牌号为JAC590R-45/45,厚度为1.6 mm,2种材 料均属于AHSS中的高屈强比双相钢(DP钢)。零 件投影尺寸为841 mm×212 mm×214 mm,整体结构 呈不等深几字形,最大深度为82 mm,最小深度为 39 mm,成形深度落差大,顶部和底部圆角较小,均 为R6 mm,长度方向和高度方向均为弧形。由于 JAC780Y-45/45 和JAC590R-45/45 材料的屈强比较 高,而均匀延伸率又较低,无法直接成形前纵梁最 终形状,需要采用多次成形工艺。

    2 冲压工艺方案设计

    对于几字形截面弧形的高强钢前纵梁,侧壁易 产生反弧变形,为了抑制侧壁反弧并减小冲压回 弹,冲压工艺方案的第1工序可考虑采用“W”成形 工艺,即先将侧壁向外张开,增大侧壁打开角度;第 2工序采用整形工艺,将零件侧边和底部圆角成形 到位;第3工序采用修边工艺,对沿周工艺补充面进 行修剪;第4工序采用冲孔工艺,将所有的定位孔、 安装孔以及工艺过孔进行冲裁。根据上述工艺分 析在CATIA 软件中设计了图2 所示的冲压工艺 排布。

    3 成形工艺数值模拟

    3.1 材料参数

    由于Autoform软件隐式增量有限元迭代求解技 术无需人工加速模拟过程,相对于显示算法能在更 短的时间里获得仿真结果,并能保证求解过程的收 敛,对于开裂、起皱、表面质量等成形性评价较为准 确,适合复杂冲压成形过程的模拟,因此选取Au⁃ toform软件对前纵梁成形工艺进行数值模拟。在冲 压成形过程中,材料的力学性能对最终的成形结果有着重要影响,在使用Autoform软件进行数值模拟 时,必须保证仿真材料的各项参数与实际生产所用 材料保持一致。通过试验测量获得前纵梁所用的 JAC780Y-45/45 和JAC590R-45/45 材料的各项力学 性能指标,如表1所示。

    3.2 有限元分析

    将前纵梁冲压工艺排布中的各工序工艺数模 分别以IGS格式导出,在进行格式转换时,曲面、曲 线、坐标系需分别以不同的IGS文件存储。然后依 次将各工序IGS格式的工艺数模文件导入Autoform 软件,并将数模缝合公差(stitching distance)设置为 0.5 mm,最大单元边长(max element length)设置为 20 mm,网格精度公差(meshing tolerance)设置为 0.05 mm。最后参照冲压工艺方案进行工序规划、坯 料设计以及工具体设置,并利用网格生成器自动完 成工具条网格划分,获得图3所示的前纵梁全工序 成形仿真有限元模型。

    全工序成形仿真模型构建完成后,将仿真精度 类型设置为“FV(final validation)”,提交求解计算, 获得图4所示的“W成形(拉深)”仿真结果和图5所 示的最终工序(翻边+冲孔)仿真结果。由图4(a)可 知,前纵梁“W成形”后零件大面积区域塑性变形不 足,成形不充分。由图4(b)可知,前纵梁最大减薄 率为14.7%,最大增厚率为25.1%,无开裂风险,但是 底部圆角区域出现显著增厚趋势,存在起皱风险。由图5(a)可知,前纵梁最终成形件仍然成形不充 分,同时零件底部圆角在整形后出现开裂缺陷。由 图5(b)可知,前纵梁底部圆角开裂部位减薄率为 24.5%,超出材料20%的减薄率上限,实际生产过程 中易产生开裂。

    4 成形工艺优化

    4.1 工艺优化设计

    前纵梁成形不充分、加工硬化不足不仅会降低 其防撞、抗冲击性能,还会导致回弹更加不可预测, 影响零件成形尺寸精度。而成形开裂则会降低前纵梁的强度,导致其无法满足使用需求。由于“W 成形”属于无压边成形,材料在成形过程中以单向 拉伸为主,难以获得足够的应变。因此,为解决前 纵梁成形不充分问题,需将材料在成形过程中的单 向拉伸尽可能转变为双向拉伸,以增加材料的塑性 变形量。在众多成形方法中,拉深可以使材料获得 较多的双向拉伸变形,所以可以考虑利用拉深成形 替代“W成形”来提高前纵梁的塑性变形。

    采用拉深成形虽然可以改善前纵梁成形不充 分的问题,但同时也会使材料在成形过程受到更大 的流动阻力,带来更大的开裂风险。而采用分段多 道次拉深,则可以增大材料的拉深极限,降低材料 在成形过程中的开裂风险。综合分析,考虑选用 “一次拉深+二次拉深”的工艺方案替代“W成形”工 艺方案,以保证前纵梁在不发生开裂的前提下充分 成形,优化后的冲压工艺排布如图6所示。

    4.2 数值模拟验证

    将优化后的冲压工艺排布转换为IGS格式文件 后,再次导入Autoform软件,提交求解后获得图7所 示的前纵梁全工序成形数值模拟验证结果。由图7 (a)可知,工艺优化后前纵梁成形较为充分,与工艺 优化前相比,成形性改善明显,底部圆角开裂风险也得了有效控制。由图7(b)可知,工艺优化后前纵 梁最大减薄率已减小至16.3%,未超出材料20%的 减薄率上限,且裕度较大,表明前纵梁已无成形开 裂风险。同时,前纵梁最大增厚率也减小至16.0%, 材料在成形过程中的增厚趋势得到抑制,零件起皱 风险较小。综合评价工艺优化后的前纵梁成形性 和减薄率,可以判断零件成形质量良好,可以基于 工艺优化方案开展冲模开发。


    5 试模验证

    利用优化后的工艺方案进行前纵梁冲模开发, 并进行试模验证,在冲模全工序型面研合率达到 90%后试制前纵梁样件,获得的样件如图8 所示。由图8可知,前纵梁整体成形充分,无开裂、毛刺、扭 曲等质量缺陷,仅在顶部弧面区域出现轻微起皱,但不影响零件的装配性能,符合生产试用标准。样 件质量与工艺优化后的数值模拟验证结果基本 吻合。将前纵梁试模样件安装于检具上,使用三坐标 测量设备对试模样件关键尺寸进行测量,得到的测 量结果如图9所示。由图9可知,前纵梁的定位孔、 安装孔等关键特征的尺寸偏差均在±0.5 mm,零件 具有较高的尺寸精度,满足后工序焊接与装配精度 需求。

    原文作者:蒋磊,马培兵,张雄飞,谢蛟龙,孙权,王少华

    作者单位:东风本田汽车有限公司

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